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經(jīng)驗交流

某輪調距槳調距失靈故障一例
時(shí)間:2011年04月19日   作者:佚名  點(diǎn)擊次數:次 【字體:

某輪,197810Niigata Engineering Co. Ltd.建造,主機型號6MG40X,雙機分別通過(guò)離合器減速帶動(dòng)雙調距槳,轉速400r/min,單機(6)功率4410KW,航速16 kn。

某日準備進(jìn)某港,左調距槳故障,現象是:

•備車(chē)前,按要求檢查兩調距槳,機旁手動(dòng)控制換向閥正倒車(chē)試驗均正常。

•備車(chē),雙主機均正常。結合離合器,逐漸加至工作轉速,轉到駕駛臺操縱。

•駕駛臺,在±5度的小角度試驗變螺距,左槳反應遲鈍,但尚不影響使用。

•運轉約十分鐘后,左槳變螺距操作反應越來(lái)越遲鈍,以至于最后失靈,不能操作。

由于船在航道內不允許停車(chē)檢修,來(lái)不及查明原因,為防故障擴大,停左主機,只靠右主機進(jìn)港。

1 調距槳動(dòng)作原理

調距槳裝置,由帶轉葉機構的調距槳、調距裝置、傳動(dòng)軸系、液壓系統、操縱系統等組成,通過(guò)液壓操縱系統,控制液壓調距機構,改變槳葉的螺距角從而改變槳的螺距,實(shí)現換向和變速,機動(dòng)性、操縱性和經(jīng)濟性好,對航行條件適應性強,廣泛應用于海洋工程輔助船、救助打撈船、消防船、挖泥船等機動(dòng)性要求比較高的船舶[1]。

調距過(guò)程為:

①駕駛臺,通過(guò)操縱旋鈕,發(fā)出改變螺距的指令至控制單無(wú)。

②控制單無(wú)控制液壓系統電磁換向閥向相應方向移動(dòng),動(dòng)力油泵提供的液壓動(dòng)力油經(jīng)換向閥、配油箱通到伺服油缸。

③液壓動(dòng)力油推動(dòng)伺服油缸內的動(dòng)力活塞以及與之相連的推拉桿,通過(guò)轉葉機構把推拉桿的往復運動(dòng)轉變成槳葉的旋轉運動(dòng),改變槳葉的螺距角從而改變槳的螺距,并通過(guò)桿件傳遞到螺距指示器顯示。

④反饋機構,從螺距指示器采集實(shí)際螺距數據并反饋至控制單無(wú);控制單無(wú)比較實(shí)際螺距與駕駛臺指令,繼續控制液壓系統電磁換向閥向相應方向移動(dòng),直至實(shí)際螺距與駕駛臺指令一致,電磁換向閥恢復中位停止液壓油的進(jìn)出,止回閥密封伺服油缸, (液體不可壓縮)穩住螺距(即靜態(tài)穩距) ,整個(gè)調距動(dòng)作完成[1]。

2 原因分析

(1)到港后初步檢查

檢查確認操縱系統各相關(guān)電氣部件、液壓系統各相關(guān)閥件及各參數、傳動(dòng)軸及軸承等均正常,且:

•停車(chē)狀態(tài),左槳換向試驗,基本正常;

•低轉速狀態(tài),左槳多次便螺距(換向和變速)試驗,基本正常。

但正常工作轉速,左槳換向和變速操縱失靈,無(wú)法改變槳葉的螺距角。懷疑螺旋槳外部障礙,請潛水員下水檢查,發(fā)現有少量漁網(wǎng),并無(wú)其他異常。

(2)臨時(shí)措施

鑒于當時(shí)船舶有任務(wù)且臨近塢修期,經(jīng)請示公司,定船回船籍港再檢修。針對左槳故障,采取臨時(shí)措施:

•機動(dòng)用車(chē)時(shí),低轉速運行;

•海上定速航行,螺距調到適當值后再提高轉速到正常工作轉速;

•當值人員密切關(guān)注左槳和左機運行狀態(tài),及時(shí)發(fā)現異常及時(shí)匯報,必要時(shí)先處理再匯報。

(3)塢修檢查

上塢后,與修方共同檢查,發(fā)現:

•軸系,軸、軸承、軸管、人字架軸承等均正常。

•調距機構,配油軸、動(dòng)力油缸、活塞及泊封等均正常。

•解體左槳,發(fā)現槳毅內部腔室充滿(mǎn)了海水,潤滑脂極少且都已發(fā)黑變質(zhì)槳葉曲柄銷(xiāo)與其軸承表面腐蝕、偏磨明顯。

•槳葉壓蓋和槳葉軸上的。形圈擠壓破損,明顯小于該處的密封環(huán)槽,無(wú)密封作用。

由此判斷,故障原因是槳葉壓蓋和槳葉軸上的O形圈失效以致槳毅內部腔室充滿(mǎn)海水,以致槳葉曲柄銷(xiāo)磨損摩擦力增大。

為驗證上述判斷,測量槳葉曲柄銷(xiāo)與其軸承,測量 部位參見(jiàn)圖1和圖2,測量值見(jiàn)表1。

某輪調距槳調距失靈故障一例

某輪調距槳調距失靈故障一例

從表1可知,槳葉曲柄銷(xiāo)與其軸承均有不同程度的磨損,槳葉2、3、4等的間隙均明顯超過(guò)極限值0.30 mm[2],證實(shí)了前述判斷。

本文所述故障的機理,是槳葉曲柄銷(xiāo)與其軸承之間,因槳葉壓蓋和槳葉軸上的O形圈失效導致海水進(jìn)入,潤滑脂變質(zhì)潤滑不良,摩擦力增大,磨損加劇,配合間隙越來(lái)越大。摩擦力雖然隨配合間隙越來(lái)越大而減少但有限;而潤滑條件越來(lái)越差,摩擦力增大更多。故:

•低轉速時(shí),槳葉受力較正常工作轉速小,驅動(dòng)槳葉轉動(dòng)所需力矩也小,故如本節“(1)到港后初步檢查所述,多次變螺距(換向和變速)試驗,基本正常”;

•正常工作轉速時(shí),槳葉受力較低轉速運行大,驅動(dòng)槳葉轉動(dòng)所需力矩也較大以致無(wú)法改變槳葉的螺距角,操縱失靈。

3 修理

槳葉曲柄銷(xiāo),加工恢復原尺寸,軸承換新,使與其軸承之間的配合間隙達到規定要求。

槳葉壓蓋和槳葉軸上的O形密封圈,按照環(huán)槽尺寸換新,并處理槳葉壓蓋和槳葉軸的磨損表面。

組裝完畢,通過(guò)加油口對槳載內部腔室作水壓密封試驗確保無(wú)泄漏后,加注足量潤滑脂,操縱試驗正常,塢修結束后使用至今未再發(fā)生同樣故障。

4 防范

4.1 日常運行管理

堅持日常保養,保持運行監測,及時(shí)發(fā)現異常及時(shí)報告,必要時(shí)先處理后報告。

(1)液壓系統和潤滑

•液壓油,按照說(shuō)明書(shū)要求選用。

濾器,定期清洗,保持油液潔凈。

•管系(含管路、閥件、油箱柜等) ,監測油、水供應、漏泄和油位。

•液壓油、潤滑油溫度,保持監測,保證冷卻水壓力、溫度等正常,并定期清潔冷卻器,保證有效冷卻。

•舷外支撐軸承(即人字架軸承,通常水潤滑) ,保持監測冷卻水壓力,保證水潤滑和沖洗表面泥沙[1]。

(2)運動(dòng)件,保持運行監測:

•潤滑情況。

•各道軸承跳動(dòng)情況。

•有無(wú)異常震動(dòng)和/或異響。

•螺距指示器,傳動(dòng)滑塊磨損情況和潤滑脂情況(及時(shí)補充或更換) ,以保證其指示的準確性。

(3)操縱

螺距指示器,調距槳使用前后檢查確認指針 在“0”位。若否,調節手動(dòng)控制換向閥使其至“0”位。

•駕駛臺,注意瞭望,規避例如漁網(wǎng)、纜繩纏繞,以及水面漂浮物沖擊槳和軸系。

•駕駛臺,監視螺旋槳附近水面有無(wú)油花。

4.2 定時(shí)檢修

設備和管系(含管路、閥件、油箱柜等) ,均應按預防維修或視情維修的原則,制定包括責任人、項目、不同周期的不同檢修內容和標準、相應記錄、監督等的檢修制度,定期或定時(shí)或視情檢修,以保證設備正常。

4.3 檢驗

螺旋槳和軸系,船級社規定需定期塢內檢驗。

調距槳結構復雜,內部零部件多,應利用塢修時(shí)機,全面檢修保養螺旋槳和軸系,消除已發(fā)現的隱患和故障,以保證下一次塢檢前船舶安全營(yíng)運[3]。

參考文獻

1 《輪機管理》[M].張興芝主編.科學(xué)出版杜.

2  CPP SHAFTING OPERATING MANUAL.KAMOME PROPELLER CO. LTD[Z].

3 《中國船級社國內航行海船入級規則》[Z].人民交通出版.

作者:張為連,馬強

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